「死磕」鋼鐵料消耗,降本跑出「加速度」

2024-10-08     中工網

原標題:「死磕」鋼鐵料消耗,降本跑出「加速度」

黃寶華 李靜

轉爐冶煉過程中的鋼鐵料消耗在總的鋼鐵料消耗中占83%以上,降低轉爐鋼鐵料消耗是降低煉鋼成本的最有效手段之一。寶武集團中南股份煉鋼廠一煉鋼作業區乙橫班「死磕」轉爐冶煉鋼鐵料消耗,通過智慧煉鋼、改善煉鋼操作方法等,今年以來鋼鐵料消耗逐月降低,助力作業區8月鋼鐵料消耗比1月降低5.7Kg/T,實現降本450萬元。

乙橫班以副槍為基礎,以提高一次命中率和保碳出鋼為核心,用好數字模型,收到明顯實效。冶煉成分一次命中率由過去的89%躍升至95%,為降低鋼鐵料消耗奠定堅實基礎。2號轉爐操槍工楊沛元說:「一鍵煉鋼為煉鋼帶來革命性變革,數字模型為命中率插上了翅膀。」

2號轉爐爐長李國權在少渣煉鋼操作方面有一套自己的方法。他說:「要降低鋼鐵料消耗,操作是關鍵,冶煉鋼吹氧多一秒少一秒,影響的是幾千幾萬元的成本。」

擔任爐長以來,李國權不斷鑽研,總結生產經驗,形成獨創的低耗操作方法,通過冶煉普鋼留渣量控制、倒渣角度控制、採用兩爐一倒法等大幅度減少噴濺量,由過去的每月3次減少至1次。

他們還努力做到「兩個有數」。一是爐子有數。通過爐子底吹磚可視化改進,可視率由50%提高至100%。又如爐況維護管理,每班實時掌握爐子數據,防止穿爐,保證爐子100%安全。另一個是原材料有數,重點緊盯鐵水、廢鋼。鐵水來自煉鐵,雖然不是班組可控制的,但每爐鐵水的矽含量、溫度等信息必須第一時間把握,及時率做到100%,為數據模型提供及時準確的鐵水信息。廢鋼來自煉鋼內部,搭配使用情況必須如實記錄,可控率、準確率達100%。

「我們根據每一爐鐵水熱量、成分以及鋼種生產工藝路徑,在保證質量和生產穩定前提下,為降低成本做出自己最大的貢獻。「值班長鄧有勇說。

來源:中工網-工人日報

文章來源: https://twgreatdaily.com/zh-tw/c482ed8777d69393f4aa2c4aa50fbc08.html