技術 | 傳統清梳設備改造成清梳聯短流程的實踐

2022-05-05     中國紗線網

原標題:技術 | 傳統清梳設備改造成清梳聯短流程的實踐

清花、梳棉是紡紗工藝流程中的關鍵工序,也是紡紗質量的控制重點。隨著用工形勢的不斷嚴峻,招工難、用工成本增高已成為當前紡織企業的頭號難題。近年來,在清梳聯成套設備的基礎上,一些企業又推出了對傳統開清棉、梳棉生產線進行簡易清梳聯改造的方式,來滿足生產需要。

所謂簡易清梳聯改造,就是利用原有的清花、梳棉系統(只去掉其中的成卷裝置),加裝輸棉風機和自動供棉機,運用管道聯接和變頻式電氣控制,實現連續式喂棉及整線自動化運行。本文通過介紹德州恆豐集團夏津仁和紡織科技有限公司,對一套傳統清花(清花7組)、梳棉設備進行簡易清梳聯升級改造的實踐。

一、傳統開清棉機、梳棉機

存在的問題

1.1 用工多,人力成本高

開清棉機(「二頭二尾」)和12台梳棉機,每班需4人(擋車工:後車1人,前車1人,梳棉2人),三班12人。另外,做棉卷和生條重量試驗,也要增加試驗人員的工作量;抽查棉卷合格率也要增加管理人員的工作量,從而增加人力成本和工量。

1.2 回卷回花多

成卷重量不合格造成退卷,每班約10個,每月900個左右;梳棉撕卷頭、卷尾各0.5米,每班約60kg,每月造成約5噸左右的原料回用,增加了用工、用電費用及消耗。

1.3 棉卷不勻率不穩定,設備故障率高

現有清花設備為FA076F運行幾年後,機件磨損,設備故障率高,紡化纖成卷不勻率偏高且不穩定,對後道工序質量也有一定影響。

1.4 生產效率低,用電多

清花到梳棉是二個工序,一是要先加工成卷然後再由輔助工搬上小車運送到梳棉,再搬運到梳棉機的棉卷架上;二是梳棉擋車工看車過程中裁卷、落卷增加了勞動量,12台梳棉機往往需要2人看車;三是本來開松的纖維經過成卷又壓緊了,到梳棉後又要開松,生產效率低。因為多了振動棉箱和成卷機構,所以比清梳聯要多用電。

二、對傳統設備進行簡易清梳聯改造

2.1 現有清花設備流程簡介:

我公司清花7組為江蘇晨陽紡機設備,具體流程配置:A002D自動抓棉機×2A035C混開棉機FA025多倉混棉機FA106梳針式開棉機FA046震動給棉機FA076F成卷機×2。

梳棉設備為鄭紡機FA224,6台/列×2

2.2 清梳聯改造設想

2.2.1 原有的清花設備

原為雙頭雙尾打卷設備,改造後不僅要適應單一品種的生產,又要結合公司差別化生產的品種結構,實現一組清花、12台梳棉機多品種生產。為此,改造後的簡易清梳聯繫統,我們採用短流程配置。

2.2.2 設備選配

要想在原來設備流程的基礎上,實現一組清花多品種供應,首先要拆除FA076F,同時添加兩台抓棉機、一台FA106、兩台開棉機和2台輸棉風機,梳棉工序則要去掉原棉卷羅拉、給棉板和棉卷架,安裝新的自動給棉系統,增加自調勻整裝置,安裝清梳聯電氣及其自動控制系統。

2.2.3 改造後的清梳聯流程配置

根據生產需求,我們分別設計了兩條大生產線和四條小生產線的「兩大四小」的短流程配置,根據所紡品種要求,即可實現一線清花配6台梳棉機的大品種生產線,又可滿足四條清花生產線各配3台梳棉機的小流程生產需要。具體流程配置為:

FA002D抓棉機FA025多倉混棉機FA106梳針式開棉機5.5千瓦輸棉風機FA1711B棉箱TYPE1711B棉箱FA224A梳棉機×3台(也可×6台);

FA002D抓棉機FA035混開棉機FA106梳針式開棉機4.0千瓦輸棉風機TYPE1711B棉箱FA224A梳棉機×3台;

FA002D抓棉機FA161梳針式開棉機FA107精開棉機輸棉風機TYPE1711B棉箱FA224A梳棉機×3台(也可×6台);

FA002DFA161梳針式開棉機FA107精開棉機輸棉風機TYPE1711B棉箱FA224A梳棉機×3台;

以上生產線當供6台梳棉機時,1、2和3、4線只需開其中一條即可,由於流程短,所以不適合混紡盤混品種生產,我們主要用來生產純紡的國產萊賽爾系列。

2.3 其他關鍵設備改造

2.3.1 氣壓式棉箱

棉箱是梳棉機與清花機組之間進行連接的重要裝置,是將原料從清花順利輸送到梳棉機的關鍵,其作用是按工藝要求,將經過均勻開松、混合後的棉纖維形成均勻的筵棉層喂入梳棉機中,確保梳棉機的連續均勻供棉來實現清梳聯工序連續化。

我們選配的棉箱是青島吉瑪瑞德科技的TYPE1711B氣壓式棉箱,這種棉箱結構簡單、合理,使用成本較低。主要特點:

(1) 開松效果好,纖維損傷少;

(2) 雙給棉羅拉喂入,避免纖維纏繞羅拉的缺點;

(3) 雙給棉羅拉採用變頻調速;

(4) 整機裝有安全防護裝置;

(5) 雙給棉羅拉之間、給棉羅拉與開松輥之間隔距可調;

(6) 獨有振動柵結構,利於形成均勻緊密的輸出筵棉層;

(7) 一對輸出羅拉可根據原料選擇牽伸比保證筵棉穩定輸出;

(8) 有效改善條幹均勻度及重量不勻率。

若配置自調勻整裝置,在正常紡紗條件下,生條重量外不勻均可控制在2.0%左右,最高不超3%

2.3.2 自調勻整裝置

自調勻整裝置在清梳聯改造中的作用十分關鍵,其實際上是自動控制理論在紡織生產中的具體應用。喂入梳棉機給棉羅拉的棉層厚度一般是不均勻的,若沒有自調勻整裝置,生條重量不勻率波動就會較大,會直接影響後工序半制品和成紗質量。

這次改造採用的是艾菲特科技AFT033Y型梳棉機自調勻整裝置。該裝置在清梳聯供棉系統正常的情況下,改善率大於35%,5米生條重內不勻CV<1.5%,外不勻CV<2.5%,5米片段重量偏差在±0.5克,合格率>95%。

三、其他注意事項

3.1 正確設置調節棉箱壓力

(1) 棉箱初次使用時,上棉箱以固定50HZ給棉箱灌棉,下棉箱容量大於1/3小於2/3時,運轉梳棉機在高速狀態,待系統穩定後,使輸出棉層基本符合梳棉機標準棉層設定的要求。

(2) 設置壓力超限報警值,壓力超過壓力超限報警值後,停止棉箱給棉電機運轉。推薦為在標準壓力基礎上增加15-35Pa。一般增加20Pa即可。一般,首台、末台梳棉機棉箱供棉不很穩定,造成壓力波動較大,一般增加20-30Pa即可。例如,棉箱標準壓力設定為50Pa,則壓力超限報警值我(50+20)Pa。

(3) 改變棉箱壓力可以改變棉層厚度。

(4) 下棉箱儲棉量理想情況為大於1/3小於2/3容量,推薦為1/2左右下棉箱容量。

3.2管道壓力設定與調節

(1) 清梳聯運行後,如果系統不送棉,先觀察管道當前壓力;

(2) 管道當前壓力小於設定上限壓力,且觸摸屏顯示有頻率輸出,但系統不給棉,或末台梳棉棉箱沒棉花,為供棉不足,此時可檢查以下幾個方面: a、打開電器櫃觀察給棉變頻器是否報警。如果有報警,系統斷電後重啟系統,消除故障。b、清花故障,如圓盤及打手等故障。c、原棉開松不好,梳棉機中間管道上有大棉塊堵在管道處,或堵在上棉箱和管道間,清除棉塊;

(3) 管道當前壓力大於系統設定上限壓力,該情況,a、首台梳棉機沒開車,造成管道系統壓力大於設定壓力,運行首台梳棉機。故障即可排除;b、首台梳棉故障、維修等原因,無法開車,這時需要修改連續喂棉系統管道設定壓力使其大於當前壓力,一般來說,需要在原先設定管道壓力基礎上增加80.0-100.0pa壓力,切記首台車正常開車運行後,把管道壓力設定值恢復原來值。c、壓力傳感器氣管安裝位置前面,及梳棉機方向,管道掛花,或堵,如棉箱的上棉箱和管道地方,以及圓變方部分、彎道處,原因,如原棉開松不好,過來一大棉塊、管道設計不合理、有毛刺等等原因者管道問題。我們經過反覆實踐,確定了6台梳棉機時的最佳壓力調整方案,如表1所示。

實踐證明,管道壓力略高於設定壓力為宜,而梳棉管道的設定壓力應根據管道長短、梳棉開台數多少、梳棉產量綜合設定。

四、效益分析

4.1 清花7組清梳聯改造後,節省用工

FA076值車1人/班,三班共節省用工3人,平均每人每月4500元,每月共節省13500元。節省梳棉上卷職工0.4人/班,平均每人每月4100元(原推卷工上卷30台/人,現在12台車不用上卷,三班共節省用工1.2人,共節省4920元)。則改造一組清梳聯共節省18420元。

如果二期梳棉60台全部改造,則需清花5組車,清花FA076共節省5人/班,三班共15人,按每人4500元/月,共節省67500元,梳棉推卷節省2人/班,三班共6人,按每人4100元/月,共節省24600元,合計共節省92100元/月。

五、生條及成紗指標

5.1 生條指標

經過每班兩次、連續一周測試,我們綜合各項指標數據,得出梳棉生條的平均質量指標,見表2。

5.2 天絲40支緊賽指標見表3

六、結束語

(1) 簡易清梳聯的改造,可以解決傳統開清棉機、梳棉單機在生產過程中存在的問題,達到減少用工、穩定質量、提高生產效率的目的,同時還降低了回卷回花,增加了經濟效益。

(2) 從經濟上講,簡易清梳聯的改造投資省、見效快,比新上清梳聯的費用要低得多;從生產一般產品來講,簡易清梳聯完全能夠滿足用戶要求。

(3) 簡易清梳聯的改造不是開清棉聯合機與梳棉機的簡單連接,而是一個系統工程,因此各項基礎工作都必須跟上去,而且要進行技術上的適應性改造,並加強管理,不斷總結生產經驗,才能開好簡易清梳聯和用好簡易清梳聯。

作者:高廣遠 王志方 張鳳英 索春寶 山東德州恆豐集團夏津仁和紡織有限公司

編輯:中國紗線網新媒體團隊

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文章來源: https://twgreatdaily.com/zh-cn/a4c6ee417c73f505e436f69c5b23f342.html