技術 | 梳棉機清潔輥電機節能技改改造應用實踐

2022-05-18     中國紗線網

原標題:技術 | 梳棉機清潔輥電機節能技改改造應用實踐

節能降耗、降低生產成本是所有紡織廠關注的焦點。目前,我公司生產中使用的梳棉機清潔輥在生產過程中,由一台0.75KW電機帶動皮帶盤傳動,對生產過程中產生的棉網返花進行清潔,防止返花進入道夫出現擠傷道夫及錫林針布,降低產品質量隱患的發生,起到減少設備故障及設備維修費用的作用。

但是在生產過程中存在一定的弊端,一是出現棉網斷頭,道夫停止後清潔輥仍然繼續工作,二是由於車工工作習慣,道夫停車後沒有及時將清潔輥電機及時關閉,清潔輥進行無效運轉,三是清潔輥使用屬於輔助設備,但是仍然需要一台電機帶動,造成能源浪費。

一、梳棉機改造技術方案

通過改造調整,使用道夫電機的自轉帶動清潔輥轉動,達到減少清潔輥電機,節約電能的目的。調整方法是將清潔輥位置進行調整,將清潔輥帶皮帶輪的一側調整到道夫電機一側,然後到修配車間車一個加長軸,(加長軸一端根據清潔輥軸直徑車出一個內套並鑽眼套絲,安裝在清潔輥軸上用螺絲固定,另一端使用FA201更換下來的舊大壓輥固定),道夫電機軸皮帶輪上加裝一個直徑180MM的皮帶盤用螺絲進行固定,使用一根規格為1890 *30的平帶進行傳動,利用道夫電機轉動帶動清潔輥轉動,能起到有效對返花進行清潔的目的。

目前,公司每個分廠至少有FA201B梳棉機40台,清梳聯32台,對72台梳棉機進行全部改造,可以較大的減少電能的使用,降低消耗。

1.1主要設備選型:

1.2節能改造情況:

改後根據車間生產要求來看,不僅能滿足實際生產要求,而且節能效果非常明顯,節能高達100%,現將改造效果對比如下:以一套0.75KW的梳棉清潔輥電機為例:改造前:運行電流為 1.5 A,它所耗用的功率為:

P1=√3UICOSФ=1.732Ⅹ380Ⅹ1.5Ⅹ0.85≈0.84 KW·H

改造後:去除清潔輥電機,在滿足實際生產要求的情況下,不再使用清潔輥電機帶動清潔輥,只使用道夫電機的動能慣性帶動清潔輥轉動,它所耗用的功率為:

P1=√3UICOSФ=0 KW·H

通過對比,在滿足生產要求的情況下,節電為100%,全年上班355天,每天24小時,電價為0.8元/度。一台0.75KW的電機每年可節電費為:0.84Ⅹ24Ⅹ355Ⅹ0.8=5725.44元

通過改造後,梳棉機運行正常、效果明顯,改造後不僅節能,在滿足生產的同時還具有以下優點:

(1)道夫停車後清潔輥直接停止轉動,操作簡單方便。

(2)減小清潔輥的無效運轉時間,實現延長清潔輥軸承的使用壽命。

(3)加裝皮帶盤使用皮帶傳動,減少了電機的使用,降低設備維修成本。

(4)在道夫停止轉動後,清潔輥同時停止轉動,大大提高了安全生產係數。

二、小 結

在現階段棉紡織行業形勢嚴峻,企業負擔重、盈利水平低下,生產成本上漲,通過對梳棉機進行優化調整工藝改造,不但大大提高了設備利用率,降低了耗損,而且保證了車間正常生產,提高了安全生產係數,特別是節能效果尤為突出,對企業降低生產成本有比較明顯直觀的作用,真正起到了節能降耗的目的,對於現階段國家提倡的碳中和目標也有較好的作用。

‍作者:石岩 山東宏傑紡織科技有限公司

編輯:中國紗線網新媒體團隊

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文章來源: https://twgreatdaily.com/zh-cn/1116e9cc985b237953d23e331935ba87.html