近一段時間,我公司生產的精梳紗品種在配棉、工藝參數、細紗設備運行狀態穩定的情況下,管間質量指標波動較大,而普梳品種則較為穩定。為此,我們對精梳工序進行了重點檢查,發現精梳工藝上機基本一致,但錫林、頂梳、毛刷等專件器材的磨損程度,台間、眼間有明顯差異,考慮到生產成本,無法統一更換相關專件器材。為此,我們採取了以下幾項措施:
一
對專件器材的磨損狀態
進行檢查摸底,分組使用
(1)對所有機台的專件器材進行摸底排查。
(2)根據磨損程度的不同,將磨損較為嚴重的錫林、頂梳等梳理器材分別進行編號、分組。
(3)將磨損嚴重的錫林集中在同一排車上,配置銳度較好的頂梳,同時將給棉工藝調整為前進給棉。以充分發揮頂梳梳理在前進給棉工藝配置中占梳理效能主導地位(約占60%)的作用,改善精梳機的整體梳理能力。
(4)將磨損嚴重的頂梳集中在同一排車上,配置銳度較好的錫林,同時將給棉工藝調整為後退給棉。以充分發揮錫林梳理在後退給棉工藝配置中占梳理效能主導地位(約占70%)的作用,改善精梳機的整體梳理能力。
二
充分發揮毛刷對錫林的清刷作用
(1)對順向磨損嚴重的毛刷調整安裝方向,並適當提高毛刷的插入深度,以提高毛刷的清潔效果。
(2)對於插入深度已調到極限的毛刷,適當提高轉速,增強對錫林的清刷效果。
三
測試每台車的落棉率和
落棉短絨含雜率,提高落棉質量
(1)對落棉率和落棉短絨含雜率進行逐台測試。
(2)對落棉率較高,但落棉含短絨率較低的機台,分析原因並封車,督促車間限期完成整改。
(3)對落棉率較低,但落棉含雜、含短絨率較高的機台,適當提高精梳落率。
(4)每次調整落棉率後,必須對頂梳的進出隔距、鉗板的開口尺寸進行精校和調整,以避免頂梳碰撞分離羅拉或鉗板開口早晚影響分梳質量的現象。
四
做好機台清潔工作
(1)要求包機工每天早晨提前上車。逐台揩擦錫林、頂梳、皮輥、羅拉及圈條通道上的棉蠟。
(2)要求運轉班每次換卷都要關車做機台內外的清潔。
(3)設置專人檢查、落實機台清潔工作的執行情況,並將檢查結果納入到質量考核中進行兌現。
五
攻關效果
釆取以上措施後,在沒有增加專件器材費用的情況下,成紗質量的穩定性和一致性得到了較大幅度的提升。精梳條AFIS棉結由原來的每克32粒下降到26粒/g,CJ18.5tex成紗條幹CⅤ值由原來的12.8%下降到12.4%,+200%棉結由原來的80粒/千米下降到65粒/千米。
來源:匡書全 楊紅重 河南省新野紡織集團股份有限公司
編輯:中國紗線網新媒體團隊
END
向微信後台發送「行情」,獲取最新行情
向微信後台發送「加群」,邀請您加入300個紡織群
向微信後台發送「招聘」,獲取招聘信息